一、研究背景
一直以來瓦斯治理難題是困擾礦井安全生產(chǎn)在主要因素,尤其是回采工作面上隅角的瓦斯治理問題,一直以來的治理方法主要有上隅角埋管抽放、高位鉆場抽放和風(fēng)障引流等方式,其中風(fēng)障引流方式操作簡單,效果最好,但該方式現(xiàn)已被明令禁止,而高位鉆場抽放施工單價(jià)過高,需要投入支護(hù)材料和人工施工費(fèi)用,上隅角埋管抽放由于老塘分布面積過大而導(dǎo)致抽放濃度低,為此新義公司提出并實(shí)施了天井留管抽放方法,經(jīng)過一段時(shí)間現(xiàn)場運(yùn)用,取得了良好的效果。
二、綜采工作面概況:
新義井田位于新安傾伏向斜北翼的深部,為一平緩的單斜構(gòu)造。地層走向大致N40°~50°E,傾向130°~140°,傾角6°~14°。井田構(gòu)造簡單。井田內(nèi)基本無褶曲構(gòu)造,地層傾角8~10°,煤層傾角5~12°,煤層厚度0~15.47m,平均4.81m。
11020工作面回采面積77842.9m²,地表無村莊、無水體。井下標(biāo)高-231.7m~-304.5m,對應(yīng)地面標(biāo)高+382.1m~+410.9m。工作面切眼長109m,煤厚0.3-9.8/5.11m,可采儲(chǔ)量58萬噸,根據(jù)井田地質(zhì)報(bào)告,工作面二1煤層整體屬Ⅲ~Ⅳ構(gòu)造軟煤,為厚煤層,根據(jù)實(shí)測資料可知本工作面煤層瓦斯初始含量為3.5~9.8m3/t,瓦斯絕對涌出量為2.6~6.8m3/min,平均為4.7m3/min,屬突出危險(xiǎn)性煤層,工作面安裝ZZ4400支架72架,采高2.3m。由于煤層賦存不穩(wěn)定,且透氣性差,且由于新義公司采用傾斜長壁布置工作面,工作面上下順槽布置高差隨時(shí)變化,個(gè)別地段出現(xiàn)下行風(fēng)情況,導(dǎo)致工作面上隅角瓦斯?jié)舛入y以控制,達(dá)到0.8%左右。
以往治理方法:
1、上隅角埋管抽放+風(fēng)障引流:
通過計(jì)算一個(gè)回采工作面所需最小風(fēng)量為:
Qcf=60×70%×vcf×Scf×kch×kcl
=60×70%×1.5×18×1.1×1.0
=1247.4 m³/min
vcf——采煤工作面的風(fēng)速,按采煤工作面進(jìn)風(fēng)流風(fēng)速1.5m/s;
Scf——采煤工作面的平均有效斷面積,按18m2;
kch——采煤工作面采高調(diào)整系數(shù),取1.1;
kcl——采煤工作面長度調(diào)整系數(shù),1.0;
70%——有效通風(fēng)斷面系數(shù);
60——為單位換算產(chǎn)生的系數(shù)。
現(xiàn)場實(shí)際測算,綜采工作面上隅角高度2m,寬度2m,斷面:S=l×h=4m²,實(shí)測上隅角風(fēng)速為1.0m/s,風(fēng)量Q=4×1×60=240m³/min.
根據(jù)回采工作面實(shí)測瓦斯絕對涌出量為2.6~6.8m3/min,平均為4.7m3/min,由于通過上隅角的風(fēng)量過小,導(dǎo)致個(gè)別時(shí)期工作面上隅角瓦斯?jié)舛却嬖谶^高的風(fēng)險(xiǎn)。打設(shè)風(fēng)障后風(fēng)量直線增大,達(dá)到480m³/min,現(xiàn)場檢測瓦斯?jié)舛认陆禐?.4%左右。效果十分明顯,但由于現(xiàn)階段瓦斯治理管理的越來越嚴(yán)格,風(fēng)障引流法已經(jīng)被明令禁止。
2、上隅角埋管抽放+高位鉆場抽放:
高位鉆場抽放即在工作面煤層頂板施工一個(gè)鉆場,并打設(shè)鉆孔抽放瓦斯,但此方法成本太高,施工鉆場材料成本約6千元,加上施工人工成本、運(yùn)送鉆機(jī)、打鉆、連管抽放等各項(xiàng)工作,粗略估計(jì)一個(gè)鉆場費(fèi)用約2萬元左右。
3、上隅角埋管抽放+天井抽放:
“天井”:實(shí)為在工作面回風(fēng)流巷道頂部挖設(shè)一個(gè)空洞,利用瓦斯比空氣輕的原理將老塘游離、分散的瓦斯匯集于天井內(nèi),并在天井內(nèi)預(yù)留抽放短節(jié),與工作面主抽放管路接通,抽放瓦斯。
天井施工:巷道原架設(shè)U型棚,在回采期間需將U型棚替換為梯形棚,梯形棚上需背設(shè)煤袋,在替棚施工過程中要求用1.5m ×1.5m 圓木對梯形棚絞架,而形成天井。
設(shè)計(jì)施工圖紙如下:
現(xiàn)場施工完成后示意圖:
瓦斯治理效果:
對天井內(nèi)瓦斯?jié)舛葘?shí)際監(jiān)測,天井內(nèi)平均瓦斯?jié)舛冗_(dá)到上隅角濃度的4倍左右,達(dá)到3%,抽放效果明顯,
通過在線監(jiān)測計(jì)量和人工監(jiān)測相結(jié)合統(tǒng)計(jì),未采用天井抽放前上隅角瓦斯抽放純量為2.33m³/min,采用天井抽放后瓦斯抽放純量增至3.8m³/min,天井內(nèi)每天抽放瓦斯純量達(dá)到1.47×1440=2116.8m³,是上隅角埋管抽放的效果的4倍。通過采取天井抽放后,工作面上隅角瓦斯?jié)舛确€(wěn)定在0.3—0.5%之間。
三、主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)及相關(guān)效益:
1、為采煤工作面瓦斯治理提供了一種新途徑,新方法;
2、抽放濃度明顯提高,提高了礦井抽放效率:
3、抽放效果明顯提高,為了采面工作面的安全回采打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);
天井施工需要投入圓木、荊芭、背木等約0.3方,后期加工相應(yīng)的抽放管路約300元,施工時(shí)需要人工2人,4個(gè)小時(shí),人工費(fèi)用合計(jì)200元,總計(jì)費(fèi)用:1000元/個(gè)
高位鉆場抽放施工:施工鉆場材料約6千元,加上施工人工成本、運(yùn)送鉆機(jī)、打鉆、連管抽放等各項(xiàng)工作,粗略估計(jì)一個(gè)鉆場費(fèi)用約2萬元左右。
天井抽放相比高位鉆場每個(gè)節(jié)省19000元。